粉體輸送系統(tǒng)中粉煤灰是燃煤電廠排出的工業(yè)廢渣,近些年作為重要的混合材,被廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)中。隨著粉煤灰在水泥生產(chǎn)中使用量的增加,粉體輸送系統(tǒng)輸送和計(jì)量系統(tǒng)出現(xiàn)的問題如自流、溢灰、堵料等日漸突出。粉煤灰摻加比例失衡,就會造成水泥質(zhì)量波動,甚至停車事故。
1、粉體輸送系統(tǒng)設(shè)備常見問題及處理方法
1.1粉煤灰輸送管道彎頭磨損
(1)現(xiàn)象
粉體輸送系統(tǒng)粉煤灰輸送管線在使用一段時(shí)間后,在彎頭外側(cè)出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)彎頭外側(cè)管壁已經(jīng)磨薄,部分管壁磨破。彎頭磨破后粉煤灰冒出,既污染了環(huán)境,又增加了維修量和維修費(fèi)用。
(2)原因分析
由于粉體輸送系統(tǒng)中粉煤灰是顆粒物料,高壓空氣攜帶顆粒粉煤灰在管道中高速輸送,在拐彎處強(qiáng)力沖刷管壁,致使管壁磨損嚴(yán)重,厚度δ10的彎頭使用壽命僅3個(gè)月。
(3)改進(jìn)方法
人為增加彎頭壁厚。在彎頭外側(cè)用δ3鋼板焊接出盒子,形狀如恐龍的脊背,在盒子內(nèi)灌裝水泥,水泥凝固后與彎頭形成整體,當(dāng)彎頭磨破后即磨損包裝彎頭的水泥,再出現(xiàn)粉煤灰跑冒現(xiàn)象只需將盒子中的水泥剔掉重新灌注即可。
(4)改進(jìn)效果
改進(jìn)后每個(gè)彎頭可使用一年,大大延長了彎頭的使用壽命,減少了維修工作量,有效保證了生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行。該輸送裝置管道彎頭用量10個(gè),年節(jié)省資金達(dá)2.4萬余元。
1.2管道堵塞
(1)現(xiàn)象
粉體輸送系統(tǒng)粉煤灰在輸送過程中,特別是冬季,輸送壓力有時(shí)會明顯升高,粉煤灰中間倉排氣孔有粉煤灰冒出,運(yùn)送終端沒有粉煤灰送達(dá),管道壓力幾乎降為零。
(2)原因分析
粉體輸送系統(tǒng)粉煤灰噴吹的壓縮空氣中含有一定量的水蒸氣,在冬季寒冷天氣時(shí)若粉煤灰輸送裝置停機(jī),就會在管道彎頭和雙管噴槍處結(jié)露,然后黏結(jié)粉煤灰顆粒,使管道輸送截面積變窄,久而久之就會使管道全部堵塞,造成粉煤灰輸送中斷。在壓縮空氣氣壓減小時(shí),問題更加突出。
(3)改進(jìn)方法
在壓縮空氣儲氣罐前加一個(gè)冷凝器,定時(shí)排空冷凝器的冷凝水,調(diào)整壓縮空氣分配閥使氣壓保持在0.4~0.5 MPa。
(4)改進(jìn)效果
冷凝器及時(shí)排放冷凝水,使壓縮空氣中的水蒸氣含量大大減小,結(jié)露現(xiàn)象基本消失。壓縮空氣氣壓穩(wěn)定,大大減小了粉煤灰沉積噴頭和彎頭處的幾率。改進(jìn)后,杜絕了管道堵塞,減少了因疏通管道帶來的工作量和環(huán)境污染。
1.3粉體輸送系統(tǒng)物料輸送量不足
(1)現(xiàn)象
隨著精細(xì)化管理深入,粉煤灰使用量增加,不能滿足配比需要,配料倉常因物料在料位下限而出現(xiàn)自流,影響粉煤灰的摻加比例。
(2)原因分析
由于使用的粉體輸送系統(tǒng)裝置設(shè)計(jì)能力為18 t/h,而現(xiàn)在輸送能力只有12 t/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)能力。
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)粉煤灰下料器軸端盤根密封有跑氣現(xiàn)象,鎖風(fēng)下料器葉片邊緣的膠皮與筒壁間隙超過2 mm。
高壓氣體通過噴槍噴出,在卸料器處攜帶粉煤灰,將其輸送到磨頭配料倉,由于鎖風(fēng)膠皮與筒壁間隙增大及盤根跑氣,高壓空氣不能全部用于輸送粉煤灰,部分氣體通過鎖風(fēng)間隙進(jìn)入原料倉,通過盤根進(jìn)入大氣,這樣部分高壓空氣就被浪費(fèi)掉,不能發(fā)揮應(yīng)有的輸送作用。
(3)改進(jìn)方法
①在下料器軸端密封處各加一個(gè)針閥油杯,控制在1~3滴/min,使盤根始終處在柔韌膨脹狀態(tài);
②更換鎖風(fēng)下料器葉片邊緣的磨損膠皮,使之距離筒壁間隙不超過0.5 mm。
(4)改進(jìn)效果
經(jīng)過改進(jìn),下料器軸端盤根常處于柔韌膨脹狀態(tài),有效起到密封作用。鎖風(fēng)下料器葉片與筒壁間隙減小,進(jìn)入原料倉的高壓氣體大大減少,使輸送裝置基本達(dá)到設(shè)計(jì)能力,物料輸送能夠滿足生產(chǎn)需求。