一、概述
每臺爐安裝一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),兩臺機組公用一套輸灰空壓機站。每臺爐的輸灰能力為38t/h,以滿足b-mcr 工況下燃用校核煤種時灰量的120%的出力裕量要求。每臺爐的輸灰系統(tǒng)入口通過膨脹節(jié)與省煤器灰斗閘板門、電除塵灰斗閘板門連接,共連接省煤器灰斗6個,電除塵灰斗32個。省煤器輸灰管線通過鋼支撐和抱箍固定在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上,在電除塵處并入電除塵一、二電場輸灰母管管線,電除塵三四電場輸灰管線在末端倉泵出口處合并為一根輸灰管線。干灰儲存采用粗細(xì)灰分別貯存,每兩臺爐共用一座原灰?guī)?、一座粗灰?guī)旌鸵蛔?xì)灰?guī)?,每座灰?guī)斓挠行莘e為1500m3。
飛灰輸送系統(tǒng)的控制室布置在兩臺爐電除塵器之間,飛灰輸送系統(tǒng)采用連續(xù)運行方式,飛灰輸送系統(tǒng)通過可編程控制器可以設(shè)置為根據(jù)出力自動運行方式或人為調(diào)整運行方式。 該每臺爐安裝一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),兩臺機組公用一套輸灰空壓機站。每臺爐的輸灰能力為38t/h,以滿足b-mcr 工況下燃用校核煤種時灰量的120%的出力裕量要干灰系統(tǒng)兩爐設(shè)一座輸灰空壓機站,每座輸灰空壓機站有四臺輸灰空壓機,設(shè)計為兩臺機組運行時,4臺空壓機3用1備。
該系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰,通過壓縮空氣將物料以柱狀形式進(jìn)行輸送,輸送距離長,效率高,與傳統(tǒng)的稀相系統(tǒng)相比有比較明顯的技術(shù)優(yōu)勢。
其優(yōu)勢主要由以下四點:
1.系統(tǒng)簡單、安全、可靠。整套系統(tǒng)中除去倉泵圓頂閥外,沒有其它轉(zhuǎn)動部件,設(shè)備磨損小,維護費用低;
2.輸送速度較低,管道磨損較小,可以采用普通鋼管;
3.輸送物料濃度大,處理量大;
4.輸送系統(tǒng)全封閉的特性滿足日益提高的環(huán)保要求。
二、冬季輸灰故障及其治理方案
該正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)2016年9月投入生產(chǎn),投產(chǎn)之初運行是平穩(wěn)的,投產(chǎn)兩個月后,系統(tǒng)運行非常不順暢,最嚴(yán)重時電除塵四個電場有三個電場均報高料位,嚴(yán)重的影響電除塵的正常運行,甚至直接危及到機組的安全運行。經(jīng)過設(shè)備治理和改造,系統(tǒng)和設(shè)備的穩(wěn)定性明顯提高,在2017年徹底消除該隱患,確保機組在滿負(fù)荷下的長期穩(wěn)定運行。本文將就其故障成因及其治理方案予以闡述,以期拋磚引玉。
1.干除灰系統(tǒng)故障現(xiàn)象
干灰系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,多次發(fā)生輸灰不暢的事件,致使電除塵器各電場頻繁發(fā)生高料位報警,迫使電除塵各相關(guān)電場被迫停運,嚴(yán)重影響后續(xù)的脫硫系統(tǒng)的運行,造成吸收塔漿液中毒,脫硫效率下降。
2.造成電除塵電場退運
因該電廠涉及燃煤,燃煤的灰分較高,因干灰系統(tǒng)排灰不暢,大量的灰塵積存在灰斗中,灰斗的設(shè)計容量為滿負(fù)荷運行8小時的灰量,當(dāng)灰斗裝滿后,灰塵會因電除塵振打而繼續(xù)堆積,逐漸堆積至極板和極線,致使二者短路,造成該電除塵電場退出運行。
3.造成吸收塔漿液中毒
正常情況下,煙氣自鍋爐排出后經(jīng)過省煤器后進(jìn)入空氣預(yù)熱器,而后進(jìn)入靜電除塵器,經(jīng)過靜電除塵器捕捉除塵后,進(jìn)入增壓風(fēng)機,之后進(jìn)入吸收塔,經(jīng)過煙氣脫硫后進(jìn)入煙囪,排入大氣。
但是當(dāng)電除塵電場因灰料位較高退運后,電場便失去了對煙氣的除塵效能,造成大量的含塵煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng),對增壓風(fēng)機的葉片、風(fēng)機殼體造成沖刷、磨損,同時大量的含塵煙
氣進(jìn)入吸收塔,使吸收塔的漿液中毒,降低了吸收塔的脫硫效率,使排放的煙氣中的粉塵和硫化物超標(biāo),對環(huán)境造成污染。這不符合當(dāng)前的環(huán)保政策,也不符合排放要求。
4.干除灰系統(tǒng)故障的成因
在解體處理過程中發(fā)現(xiàn)灰管線內(nèi)有大量灰塵沉積,灰管線截面的三分之二幾乎都是滿灰的。檢查供氣壓力是正常的,各管線疏通處理結(jié)束后,重新啟動該干灰輸送系統(tǒng),檢查控制室輸灰曲線在系統(tǒng)運行初期是正常的,輸灰曲線逐漸的偏離正常的軌道,一般在啟動氣動干灰輸送系統(tǒng)持續(xù)3~4小時即再次發(fā)生該缺陷。
經(jīng)多次排查后發(fā)現(xiàn)氣動干灰輸送系統(tǒng)各倉泵輔助流化風(fēng)管路節(jié)流孔板處有水滴、冰屑,且節(jié)流孔被積灰堵塞,檢修初期現(xiàn)場工作人員沒有對此現(xiàn)象引起足夠的重視,其實這正是癥結(jié)所在。
正常的運行流程如下:輸灰空壓機制造的壓縮氣體暫存于三個儲氣罐中,由供氣聯(lián)絡(luò)母管分別對兩臺爐氣力干灰輸送系統(tǒng)供氣,壓縮空氣經(jīng)管道過濾器至干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動門,在干灰系統(tǒng)輸送時,各倉泵氣動門打開,主輸灰管線壓縮空氣經(jīng)逆止閥、節(jié)流孔板進(jìn)入輸灰管線,各輔助輸灰壓縮空氣沿輔助流化風(fēng)管路經(jīng)節(jié)流孔板、逆止閥、氣化傘進(jìn)入干灰倉泵,輔助干灰輸送。該循環(huán)結(jié)束后,干灰系統(tǒng)各倉泵壓縮空氣管路氣動門關(guān)閉,系統(tǒng)啟動下灰程序,開始下一個輸灰循環(huán)。
實際的輸灰運行中,由于輸灰空氣中含有較多水分,在低溫環(huán)境下,水分在管路內(nèi)部凝結(jié)成水滴,甚至凝結(jié)成冰附著在管壁上,在干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動門開啟時,水滴會隨輸送氣沿節(jié)流孔板進(jìn)入輔助風(fēng)管路或者附著在節(jié)流孔板上,節(jié)流孔板上的節(jié)流孔直徑僅為3mm ,當(dāng)關(guān)閉干灰系統(tǒng)倉泵壓縮空氣管路氣動門,停止輸送風(fēng)時,灰塵有瞬間的回吸,灰塵與水滴就混合成灰漿,將節(jié)流孔堵塞。如果是脫落的冰晶可能就會瞬間堵塞節(jié)流孔板。從實際的解體中發(fā)現(xiàn),節(jié)流孔板及以下的輔助風(fēng)管路中灰塵堵塞較重,在節(jié)流孔板上方發(fā)生過整根管路被冰堵塞的情況
5.針對干除灰系統(tǒng)故障成因的解決方案
根據(jù)輸灰壓縮空氣含水較高的現(xiàn)象制定相應(yīng)措施,首先要減少水分的來源,因空壓機房設(shè)在外圍,距離涼水塔較近,空氣濕度相對較大,受限于客觀條件,只能從除去輸灰壓縮空氣中的水分和防止輸灰壓縮空氣中的水分結(jié)露兩方面入手。主要從以下三個方面七項措施入手開展治理工作: 2.3.1 強化壓縮空氣疏水
輸灰壓縮空氣中的水分是造成干灰系統(tǒng)運行不暢的重要原因,如何降低輸灰壓縮空氣中的水分是治理氣力干除灰系統(tǒng)治理的重要內(nèi)容之一。主要開展了以下三項措施:
5.1改進(jìn)空壓機疏水措施
原空壓機疏水系統(tǒng)是浮球式自動疏水閥,其原理是利用積水的對閥體內(nèi)部浮球的浮力,當(dāng)積水達(dá)到一定高度時,浮力推動浮球從而打開疏水閥,當(dāng)水泄出后,浮力降低,浮球落下,關(guān)閉自動疏水閥。
從實際情況觀察,自動疏水器的打開時間約為兩秒,兩次疏水的間隔時間約為15分鐘。 為強化疏水效果,更改為電磁疏水閥,通過時間設(shè)定,疏水周期間隔三分鐘,疏水時間為5秒,強化其疏水的頻次和疏水的時長,通過強制疏水,降低空壓機輸水系統(tǒng)的積水量,從而降低空壓機輸出的壓縮空氣的含水量。
5.2改進(jìn)冷干機疏水措施
冷干機的冷凝水疏放方式原設(shè)計為人工疏水,空壓機房無專門值班員,需巡檢員定期巡檢時手動疏水,疏水時間間隔為2小時,疏水周期間隔偏長。
從現(xiàn)場的定期巡檢疏水情況看,在進(jìn)行手動疏水時,冷凝水水量較大。
為強化冷干機的疏水效果,同樣改為電磁疏水閥,通過調(diào)整電磁閥動作時間,強化疏水的頻次和疏水的時長,降低冷干機的冷凝水量,減少其對輸灰壓縮空氣的影響。
5.3改進(jìn)儲氣罐疏水頻次
儲氣罐的冷凝水疏放方式原設(shè)計為人工疏水,需巡檢員定期巡檢時手動疏水,原規(guī)程規(guī)定運行每班下班前疏水一次,疏水周期間隔偏長。
重新修訂規(guī)定,運行每班疏水兩次,時間間隔為4小時,完善巡檢路線,增加小神探巡檢點,巡檢記錄定點上傳。通過強化運行人員的巡檢疏水,減少儲氣罐中的積水,從而減少壓縮空氣的含水量。
5.4增加保溫措施
輸灰壓縮空氣系統(tǒng)原始設(shè)計中對管路未設(shè)計保溫,通過對現(xiàn)場的定期定點監(jiān)測,該廠冬至期間一個月地面溫度約為-15℃左右,極端情況下曾測得-25℃。
在這種冬季低溫天氣條件下,壓縮空氣中的水分在管路內(nèi)壁結(jié)露、凝結(jié)成冰都是很迅速的。所以增加保溫措施是十分必要的措施。
5.5增加室外儲罐的保溫措施
由于儲氣罐直接安裝在室外,在低溫天氣下,凝結(jié)水在儲氣罐罐底凝結(jié)成冰,曾多次發(fā)生儲氣罐無法輸出積水的狀況。
為此對儲氣罐整體進(jìn)行保溫處理,從實際情況觀察,自罐體保溫工作整體完成后,管內(nèi)積水沒有在發(fā)生結(jié)冰現(xiàn)象。
5.6增加室外輸灰空氣管路的保溫措施
室外的輸灰壓縮空氣管路沒有保溫措施,且管徑較細(xì),鑒于此,對室外的輸灰壓縮空氣管路施加電伴熱帶+保溫巖棉的保溫措施,實際實施效果較好。
5.7增加疏水管路的電伴熱措施
儲氣罐的疏水管路閥門安裝在管路末端,壓縮空氣的冷凝水就會在輸水管路中凝結(jié)為冰,因此對此疏水管路自儲氣罐罐體底部出口開始敷設(shè)伴熱帶,同時外敷保溫巖棉,手動疏水閥門處將操作手柄引出,確保伴熱帶對閥體的加熱有效,消除罐內(nèi)積水在管路中結(jié)冰的可能性。
5.8變更節(jié)流孔板材質(zhì)
輸灰壓縮空氣中含水分較多,使輸灰系統(tǒng)的各節(jié)流孔板逐漸堵塞,輸灰管線輸灰效果降低,管線頻繁堵塞,維護工作量極大。
經(jīng)深入分析,產(chǎn)生此類現(xiàn)象的主要原因為:當(dāng)輸灰壓縮空氣經(jīng)由節(jié)流孔板進(jìn)入輸灰管道,節(jié)流孔板的節(jié)流孔直徑為3mm ,輸灰壓縮空氣通過節(jié)流孔板后由0.8mpa 降到不足0.3mpa ,輸灰壓縮空氣中的水分在通過金屬材質(zhì)的節(jié)流孔板時直接結(jié)露或凝結(jié),這一現(xiàn)象在模擬試驗中得到驗證。
針對以上原因,解決方案如下:
節(jié)流孔板屬于系統(tǒng)配置,通過節(jié)流孔板合理調(diào)整系統(tǒng)配氣,使氣灰配比最優(yōu)化,節(jié)流孔板的配置不可變更。
金屬材料的導(dǎo)熱率極高,尤其是外界溫度較低時,壓縮空氣的水分凝結(jié)的更快。為此,需要一種耐磨且導(dǎo)熱率低的代替材料來替代金屬材料。
最終選定聚四氟乙烯板作為鋼板的替代品,通過現(xiàn)場安裝測試,聚四氟乙烯板材完全能夠勝任,聚四氟乙烯材質(zhì)的節(jié)流板上僅有水滴,并無結(jié)冰現(xiàn)象。
通過以上方案的實施,解決了壓縮空氣中含水造成的干灰系統(tǒng)嚴(yán)重不暢的問題。對正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)的治理,安全的度過了之后的寒冷冬季,從抽樣檢查情況看,聚四氟乙烯板材的節(jié)流孔板在運行兩年后,其孔徑僅平均增大約35絲,是符合要求的。目前系統(tǒng)運行良好。正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)的治理和改造工作將是一個長期的、持續(xù)的工作,需要在做好各項定檢、定維工作的前提下不斷的改進(jìn)。